1、引言
礦井涌水由井下排水系統(tǒng)排至地面,其能否有效、可靠地運行,關(guān)系到整個礦井的安危。我國礦井排水系統(tǒng)普遍采用人工操作,存在著勞動強度大、啟停時間長、效率低等諸多不適應(yīng)現(xiàn)代化礦井管理的問題。對此,本系統(tǒng)以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗為控制目標,設(shè)計了煤礦多水平排水綜合
自動化控制系統(tǒng),可以有效簡化操作、提高系統(tǒng)可靠性、降低設(shè)備故障率,有效降低噸水排出費用,節(jié)約能源。
2、綜合自動化控制系統(tǒng)的組成
2.1硬件組成
系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)采用三級網(wǎng)絡(luò)體系(現(xiàn)場層、控制層和管理層)來實現(xiàn)排水系統(tǒng)的自動化控制。兩層排水控制分系統(tǒng)采用相同硬件配置,整個系統(tǒng)布置結(jié)構(gòu)如圖1所示。
?。?)現(xiàn)場層結(jié)構(gòu)
中央泵房和二水平的現(xiàn)場層主要利用遠程i/o實現(xiàn),一臺就地箱控制一臺水泵。就地箱內(nèi)安裝有et200m模塊化dp從站[2],并擴展數(shù)字量輸入輸出和模擬量輸入模塊。就地箱內(nèi)模塊主要用來輸入球閥、閘閥等到位信號,輸出球閥,閘閥,合閘等控制信號,以及采集壓力、負壓、吸水井液位、水泵和電機的軸溫等模擬量信號。
(2)控制層結(jié)構(gòu)
每個水平的控制層即利用西門子觸摸屏來實現(xiàn)對這一水平多臺水泵的集中控制,PLC選用cpu315-2dp模塊,cp340串口通訊模塊、cp342-5通信模塊、cp343-1以太網(wǎng)模塊。其中cpu模塊的mpi接口與施耐德的觸摸屏連接,dp接口與多臺就地箱連接實現(xiàn)Profibus-dp現(xiàn)場總線。利用串口通訊rs485接口與水泵啟動柜的綜保通訊,采集水泵電機電流、電壓、功率等重要數(shù)據(jù)。利用cp343-1模塊與上位機實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng),把現(xiàn)場實時數(shù)據(jù)傳送到地面。系統(tǒng)設(shè)立兩個水平的控制分站,要實現(xiàn)整個排水系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)度和管理,兩個水平的控制分站之間需要交換必要的監(jiān)測、控制信息??紤]到工業(yè)控制系統(tǒng)的可靠性,選擇基于cp342-5通信模塊的profibus-fdl通信和基于西門子mpi接口的mpi通信互為備用。
?。?)管理層結(jié)構(gòu)
管理層由上位機來完成,遠程計算機設(shè)置在地面集中控制室,利用intouch組態(tài)軟件和plc之間通過以太網(wǎng)進行通訊。上位機利用其opc客戶端驅(qū)動程序opclink建立和opcscout的連接,根據(jù)定義實時地從其中取得所需數(shù)據(jù),放入自己的數(shù)據(jù)庫中。本系統(tǒng)中,plc控制柜與調(diào)度中心控制室相距較遠,而且現(xiàn)場干擾又比較嚴重,所以對通信系統(tǒng)的抗干擾性能要求比較高??紤]到以上兩點,本系統(tǒng)采用了以太網(wǎng)與光纖傳輸技術(shù)實現(xiàn)各分系統(tǒng)控制plc與調(diào)度中心監(jiān)控終端之間的通信。
2.2軟件組成
軟件部分有plc程序、西門子觸摸屏程序以及上位機intouch的監(jiān)控程序。這里主要介紹遠程監(jiān)控及管理軟件設(shè)計。系統(tǒng)中各層控制分系統(tǒng)的plc控制柜是其當(dāng)?shù)丶刂行?,一方面起著就地集中監(jiān)控的作用,一方面承擔(dān)與遠程監(jiān)控計算機通信以實現(xiàn)遠程集控的任務(wù)。系統(tǒng)中各分系統(tǒng)plc與遠程監(jiān)控計算機之間的通信采用工業(yè)以太網(wǎng)的方式,這里著重介紹遠程監(jiān)控計算機與plc的數(shù)據(jù)交換的實現(xiàn)及監(jiān)控軟件的開發(fā)。
根據(jù)排水自動控制系統(tǒng)的實際需要,按照面向?qū)ο蟮脑O(shè)計方法,用通用化的組態(tài)軟件建立實時數(shù)據(jù)庫用于實時過程數(shù)據(jù)的存儲和處理;設(shè)計親切友好的人機操作界面,在實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的支持下使操作人員能夠非常方便地對系統(tǒng)設(shè)備進行監(jiān)控;為用戶提供時間段的歷史數(shù)據(jù)和趨勢查詢以及報表輸出;提供過程數(shù)據(jù)的動態(tài)報警提示等。選用了上應(yīng)用較為廣泛的intouch組態(tài)軟件。遠程監(jiān)控計算機的監(jiān)控系統(tǒng)是在采用opc和通用組態(tài)軟件的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的開放式體系結(jié)構(gòu)的監(jiān)控軟件。(排水控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖見圖1)
intouch由一系列組件組成,包括可視化、獲取數(shù)據(jù)。歷史趨勢、報表和分析等工具。intouch可與其它wonderware軟件產(chǎn)品集成,有很大的靈活性。intouch提供的繪圖工具可生成各種各樣的矢量圖形和文本。標記名瀏覽器讓使用者從任何的factorysuite應(yīng)用程序和任何其它支持intouch標記名字典接口的標記名來源。intouch賦予使用者對包括activex、opc、wonderware的suiink以及標準dde等所有工具的運用能力。尤其是wonderware及其合作廠商提供范圍廣泛的i/oserver,可供數(shù)以百計的zui常見的控制裝置使用,所有的i/oserver都提供dde和wonderware的suiink通信協(xié)議。intouch還支持分布式告警和分布式歷史趨勢。
使用組態(tài)軟件開發(fā)用戶應(yīng)用程序一般按照以下步驟進行:
(1)根據(jù)工藝過程繪制、設(shè)計圖形界面;
?。?)建立數(shù)據(jù)庫;
?。?)將圖形對象與實時數(shù)據(jù)庫變量建立動畫連接;
(4)運行和調(diào)試。
系統(tǒng)的遠程監(jiān)控計算機監(jiān)控軟件就是通過按照上述步驟在intouch的基礎(chǔ)上進行二次開發(fā)實現(xiàn)的,實現(xiàn)了系統(tǒng)要求的所有功能。包括:現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集和顯示;事故順序記錄;畫面調(diào)用與顯示;數(shù)據(jù)報表及打印功能;數(shù)據(jù)庫管理和查詢;事故自動報警;安全保護等。圖2所示為本系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)軟件的體系結(jié)構(gòu)圖。
除了具備監(jiān)測、監(jiān)控功能外,將intouch工控組態(tài)軟件與用c#語言自主研發(fā)的管理軟件配合使用,通過解決intouch組態(tài)軟件數(shù)據(jù)庫與自主開發(fā)軟件的數(shù)據(jù)庫實時通訊的問題,具備強大的管理功能,在人員權(quán)限管理的基礎(chǔ)上納入了設(shè)備參數(shù)管理、設(shè)備檢修管理、設(shè)備故障管理(分析、處理預(yù)案),以設(shè)備基本信息及實際運行參數(shù)為管理依據(jù),根據(jù)設(shè)備運行情況給出檢修維護方案(閘閥、泵體、管路等定期維護設(shè)備),根據(jù)故障信息給出處理預(yù)案(閥門故障、泵體故障等)。
3、系統(tǒng)應(yīng)用效果及特點
3.1控制功能實現(xiàn)
各項控制功能的順利實現(xiàn)是自動控制系統(tǒng)的首要目標,現(xiàn)場調(diào)試過程采取了分步調(diào)試的方式逐步實現(xiàn)系統(tǒng)的所有設(shè)計控制功能。
?。?)就地控制的實現(xiàn)
對現(xiàn)場水泵機組逐臺進行電控改造,滿足電控要求后即接入控制柜進行就地控制的調(diào)試,實現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)的一對一控制。圖3為每臺水泵的就地控制箱。
?。?)井下觸摸屏集控
就地控制實現(xiàn)后將現(xiàn)場傳感器采集數(shù)據(jù)及執(zhí)行機構(gòu)的控制變量納入半自動控制邏輯,并于觸摸屏監(jiān)控軟件進行組態(tài)連接,實現(xiàn)井下觸摸屏集控,操作員在觸摸屏實施就地集中監(jiān)測監(jiān)控,監(jiān)控界面如圖4所示。
?。?)遠程集控
井下集控實現(xiàn)后在PLC控制軟件中并入遠程控制點,遠程監(jiān)控終端通過opc下發(fā)控制指令實現(xiàn)遠程控制,同時現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)通過opc上傳至遠程監(jiān)控終端的實時數(shù)據(jù)庫,遠程監(jiān)控界面如圖5所示。
3.2控制系統(tǒng)特點
本系統(tǒng)綜合應(yīng)用plc、遠程i/o、現(xiàn)場總線、智能傳感器、計算機監(jiān)控、以太網(wǎng)通信等技術(shù),構(gòu)建了完善的遠程監(jiān)控軟件,軟件具有良好的開放性和擴展性,并利用實時數(shù)據(jù)庫的動態(tài)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)庫的靜態(tài)數(shù)據(jù)相結(jié)合實現(xiàn)礦井排水設(shè)備的遠程輔助管理。實現(xiàn)了對煤礦井下兩個水平排水系統(tǒng)的統(tǒng)一集中監(jiān)測監(jiān)控,具有無人值守功能,大大提高了煤礦井下排水系統(tǒng)的自動化程度及安全運轉(zhuǎn)水平。
4、結(jié)束語
本文針對煤礦井下多水平排水系統(tǒng)的特點,結(jié)合前*的工業(yè)控制技術(shù),研究和開發(fā)了一套煤礦井下多水平排水自動化控制系統(tǒng)。在實際的運行中,還有一點不足。下一步我們將根據(jù)多水平排水系統(tǒng)的實際特點采取*控制與模糊控制相結(jié)合的優(yōu)化排水控制策略,實現(xiàn)了以噸水排水費用zui低為目標的多水平排水智能控制。