摘要:空壓機系統(tǒng)是水電站的*設備,其工作過程并不復雜,但啟動和停車過程有嚴格的要求。隨著電子技術、軟件技術、控制技術的迅速發(fā)展,PLC(可編程邏輯控制器)也迅速發(fā)展,性能*,與原繼電器的控制電路相比具有較大優(yōu)勢。
PLC具有高可靠性、豐富的I/O接口模塊、模塊化結構、編程簡單易學、安裝維護方便等特點。隨著水電站自動化水平的不斷提高,有必要對空壓機工作過程采用PLC全自動控制,并在遠程操作室設置監(jiān)控和報警裝置,以實現(xiàn)現(xiàn)場無人值守和遠程監(jiān)控、報警。
1、控制系統(tǒng)的總體要求
水電站空壓機采用PLC自動控制系統(tǒng)應滿足如下要求:
(1)控制系統(tǒng)電源為交直流在線式切換,以保證PLC數(shù)據(jù)處理和控制在異常情況時(電源切換)能可靠進行工作。
(2)高低壓氣機PLC控制屏,以壓力反饋作為判據(jù)實現(xiàn)現(xiàn)地PLC自動啟停空壓機。
(3)控制系統(tǒng)應配有I/O模塊、中央處理模塊、通信模塊、電源模塊、模擬量模塊等運行所需設備,全部模塊均為固態(tài)插入式標準化結構組件,應符合工業(yè)控制級以上標準。
(4)必須滿足電廠現(xiàn)場運行條件,具有高穩(wěn)定性和抗干擾性能。
2、控制系統(tǒng)硬件設計
2、1系統(tǒng)方案
根據(jù)電站空氣壓縮設備的技術要求,設計的控制系統(tǒng)結構如圖l所示。
2、2控制系統(tǒng)的硬件配置
(1)TSX3721CPU模塊。具有實時時鐘,帶20K字RAM、16K字備份FlashROM,允許增加應用存儲器容量,并可連接通訊模塊,I/O點數(shù)zui大可達248個。自帶一個顯示模塊,可將控制、診斷和維護PLC及其模塊所需的所有數(shù)據(jù)加以歸類總結和顯示,提供了一個簡單的人機界面。
(2)TSXAEZ一802模擬量模塊。8個高精度多范圍電流通道,每個輸入可選擇0~20mA或4-20mA的輸入范圍。模塊使用穩(wěn)態(tài)多路技術掃描輸入通道(普通或快速),以獲取數(shù)值12位A/D轉(zhuǎn)換。除了上述功能外,PLC處理器還可進行輸入溢出監(jiān)控、測量值過濾。
(3)TSXDMZ-28DT開關量模塊。16路開關量輸入,12路開關量輸出,供電電源24VDC。
(4)傳感器。溫度傳感器提供4~20mA電流信號、量程范圍為0~120%。壓力傳感器采用MPM/MDM580系列電子式壓力傳感器,供電電源24VDC,提供輸出4~20mA電流信號,量程范圍為0~10MPa、0~1.0MPa。
根據(jù)以上的模塊要求,PLC硬件配置如圖2所示。
2、3控制軟件的流程框圖
PLC程序控制圖見圖3。
3、PLC控制系統(tǒng)軟件設計
3、1控制策略
(1)如圖1所示的氣罐壓力P1、P2、P3、P4,PLC控制系統(tǒng)按照壓力采集信號所處的壓力區(qū)間,自動啟動主備空壓機。
(2)兩空壓機互為熱備用。
(3)每臺空壓機累計工作30rain,啟動排污閥15S。
(4)所有的啟停空壓機及異常信號送入中控室。
(5)可在控制屏上選擇手動、自動、遠控三種控制方式。
3、2PLC和中控室通訊數(shù)據(jù)表
PLC和中控室通訊采用MB+網(wǎng)絡接口,表1列出了部分通訊數(shù)據(jù)表。
4、應用
本文介紹的PLC空壓機控制系統(tǒng)已應用于Mollsadra水電站。Mollsadra水電站位于伊朗伊斯蘭共和國法爾斯省(Fars)境內(nèi)的Kor河主要支流Tang-e-Boragh河上。空壓機控制系統(tǒng)包括兩臺高壓壓縮空氣系統(tǒng)和兩臺低壓壓縮空氣系統(tǒng),均采用一主一備工作方式。水電站空壓機系統(tǒng)主要是為水電站調(diào)速器油壓裝置、工業(yè)及制動設備提供用氣。
在此系統(tǒng)中,高壓空壓機的額定排氣量0.822/min、排氣壓力7.0MPa;低壓空壓機的額定排氣量2.8m。/min、排氣壓力0.8MPa;額定容積均為2m。。在設計中,P一6.3MPa、P2===6.4MPa、P3—6.5MPa、P4—6.8MPa、P5—6.9MPa、T一100℃。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試驗收,此設備已在現(xiàn)場運行1a多,運行可靠,對水電站的安全穩(wěn)定運行起到了重要作用。
5、結語
a.PLC空壓機控制系統(tǒng)已成功應用于Moll—sadra水電站,運行安全可靠、智能化程度高,良好的實時調(diào)節(jié)可以克服由人為因素造成的調(diào)節(jié)滯后等不利因素,操作簡單、可實現(xiàn)無人值守。
b.在系統(tǒng)實施過程中,還可引入故障檢測和故障診斷的處理程序,能夠提高系統(tǒng)的智能化程度,有利于進一步改善自控系統(tǒng)的有效性和可靠性。通過優(yōu)化調(diào)度策略、軟件連鎖保護等自動控制功能模式的應用,有望將自動化水平提升到更高層次,可為確定空壓機設備狀態(tài)檢修點提供依據(jù),并由此獲得更大的效益。