摘要:隨著變頻技術(shù)的飛速發(fā)展,交流變頻調(diào)速方式在起重機(jī)上的應(yīng)用越來越成熟、普及,但梅鋼煉鋼廠由于建廠初期引進(jìn)的是國外二手直流起重機(jī),尤其是加料跨和鋼水接受跨兩條主要工藝線設(shè)備全部是直流起重機(jī),受廠房條件及生產(chǎn)要素的制約,這兩跨起重機(jī)無法更新改造為交流起重機(jī)。但直流起重機(jī)由于其線路控制復(fù)雜,元器件數(shù)量多,故障率高且發(fā)現(xiàn)并排除故障困難,給煉鋼廠的生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響。本文介紹了由西門子
PLC和
觸摸屏為主組成的系統(tǒng)如何解決這一難題。
1、直流起重機(jī)原理及缺點
1.1 直流起重機(jī)原理
煉鋼廠直流起重機(jī)電機(jī)為串勵型電機(jī),平移機(jī)構(gòu)電機(jī)采用串勵接線方式;起升機(jī)構(gòu)電機(jī)上升時采用由電樞及換向繞組、勵磁繞組、制動器線圈及調(diào)速電阻串聯(lián)的切電阻調(diào)速方式;下降時則采用電樞與勵磁、制動器線圈并聯(lián),利用改變電樞回路串接電阻及勵磁回路串聯(lián)電阻削弱磁場的調(diào)速控制方式(見圖1)。
1.2存在問題
起升機(jī)構(gòu)采用并勵方式,弱磁調(diào)速時,直流制動器線圈與勵磁繞組串聯(lián)。
(1)當(dāng)空載快速打高速檔運(yùn)行時,其勵磁電流I1約為額定電流的5O%(弱磁),制動器不易打開,弓I起電機(jī)堵轉(zhuǎn),此時電機(jī)電樞電流Ia將達(dá)到額定電流的5~6倍,從而使電樞繞組及軟化電阻燒壞。
(2)當(dāng)重載低速運(yùn)行時,勵磁繞組處于強(qiáng)磁狀態(tài),此時勵磁電流Ii約為額定電流的1.6倍,長時問運(yùn)行將損壞勵磁繞組及調(diào)速電阻。另外由于直流起重機(jī)控制采用繼電器加接觸器串電阻調(diào)速方式,系統(tǒng)只能有一些簡單的邏輯保護(hù),對于各種電機(jī)飛車、火花過大及部分操作失誤等無法進(jìn)行系統(tǒng)性保護(hù),同時由于繼電器和接觸器數(shù)量多且故障點多,因此查找故障非常困難。
2、系統(tǒng)硬件設(shè)計
在工業(yè)控制領(lǐng)域內(nèi),PLC作為現(xiàn)場控制器,相比較工控機(jī)和自行開發(fā)的單片機(jī),具有可靠性、抗干擾性及成本低等優(yōu)點。并且隨著PLC數(shù)據(jù)運(yùn)算處理及通訊功能的不斷增強(qiáng),其在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛[1]。觸摸屏作為一種人機(jī)界面友好、組態(tài)編程便攜靈活的人機(jī)交互設(shè)備,正好彌補(bǔ)了PLC在人機(jī)交互方面的不足,發(fā)揮出PLC更多的潛能[2]。根據(jù)直流電機(jī)的原理和特性,本系統(tǒng)采用上位機(jī)與下位機(jī)相結(jié)合的控制結(jié)構(gòu),上位機(jī)采用觸摸屏,下位機(jī)采用PLC作為主控單元。PLC和觸摸屏的通訊采用PROFIBUS總線方式,控制系統(tǒng)硬件框圖見圖2。
(1)觸摸屏選型:觸摸屏選用西門子公司TP270B觸摸屏;
(2)PLC選型:PLC選用西門子公司S7300系列,CPU采用的是s7—315-2DP,該P(yáng)LC具有體積小、功耗低及功能強(qiáng)的特點。I/O模塊全部采用具有光電隔離和可插撥等特點的模塊,并留有適當(dāng)余量。電流檢測采用電流傳感器加模擬量模塊控制方式,速度檢測采用編碼器加高速計數(shù)模塊控制方式。
3、系統(tǒng)軟件設(shè)計
3.1上位機(jī)軟件設(shè)計上位機(jī)軟件采用西門子觸摸屏軟件PROTOOL。整個畫面由3部分組成:主畫面、狀態(tài)監(jiān)控畫面和故障顯示畫面。
3.1.]主畫面主要顯示整機(jī)的信息(見圖3)。
3.1.2狀態(tài)監(jiān)控畫面
該顯示主要包括系統(tǒng)動作狀態(tài)顯示、聯(lián)動臺手柄位置顯示和電流電壓趨勢圖。通過電流電壓趨勢圖可以很直觀地知道起重機(jī)的實時工作狀態(tài)(見圖4)。
3.1.3故障顯示畫面該顯示是本系統(tǒng)的一大特色,zui大程度方便了用戶故障排查。直流起重機(jī)中各種限位開關(guān)和接觸器數(shù)量眾多,系統(tǒng)運(yùn)行過程中只要有一處出現(xiàn)問題就會導(dǎo)致停機(jī)。排除故障時要一個個去查,費(fèi)時又費(fèi)力,同時對排故障人員經(jīng)驗及水平要求很高。而現(xiàn)在在組態(tài)設(shè)計時把各個機(jī)構(gòu)的限位開關(guān)通過紅綠兩種顏色進(jìn)行了識別,紅色表明該限位開關(guān)動作了,綠色則表明正常。同時對各個機(jī)構(gòu)的每個接觸器都進(jìn)行了組態(tài),當(dāng)某個接觸器出現(xiàn)故障時,在觸摸屏畫面會自動彈出該接觸器的故障信息,如線圈開路或粘連,通過觸摸屏可以直觀地知道故障的部位及故障的類別(見圖5)。
3.2下位機(jī)軟件設(shè)計
(1)下位機(jī)(PLC)程序采用梯形圖編程,軟件為西門子公司STEP7V5.3,控制程序流程圖見圖6。
(2)由于采用了PLC邏輯控制,對原先采用繼電器控制的老直流起重機(jī)存在的問題,如電機(jī)堵轉(zhuǎn)導(dǎo)致電阻和制動器線圈易燒損等故障及電機(jī)飛車、火花大等問題都可以迎刃而解。通過PLC內(nèi)部時間繼電器可以克服起重機(jī)操作員的誤操作,實現(xiàn)起重機(jī)的檔位平穩(wěn)過渡,并通過調(diào)整電阻切除時間可以減小電機(jī)換向火花大的缺點;通過電流檢測模塊和編碼器可以使起重機(jī)根據(jù)實際電流和速度的大小來控制相應(yīng)接觸器工作,防止電機(jī)堵轉(zhuǎn)和飛車,避免電阻、制動器及電機(jī)的損壞。
4、結(jié)語
PLC和觸摸屏在煉鋼廠22號直流起重機(jī)上的成功應(yīng)用為梅鋼煉鋼廠加料跨和鋼水接受跨的其他直流起重機(jī)今后的電氣改造指明了方向,也可以為鋼鐵行業(yè)其他老廠提供技術(shù)借鑒。