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產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
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晉中市二氧化氯發生器供應平臺
反應池
鋼筋結構,1座,尺寸:1.0m×l.0m×2.5m,水力停留時間10min,池中設有LJF—800型立軸式機械絮凝攪拌機1臺,攪拌速度3.2r/min。在氣浮池進人反應池的管道上設有管道混合器。
沉淀池
鋼筋結構,1座,豎流式,尺寸:5.5m×5.5m×6.9m,沉淀區高2.0m,泥斗高4.3m,水力停留時間4.0h,依靠靜壓排泥,污泥排至污泥濃縮池濃縮。
生物碳池
鋼筋結構,1座,尺寸:2.5m×2.5m×4.5m,水力停留時間1.25h,池中活性炭層高2m,炭層下設有承托層,池底設有大阻力配水集水管以及穿孔曝氣管,氣水比為5:1,反沖洗強度5L/(m2·s),反沖洗歷時15min。
清水池
鋼筋結構,共1座,尺寸:3.0m×3.0m×2.8m,池中設有潛水污水泵1臺,為生物炭池提供反沖洗水。
污泥濃縮池
鋼筋結構,1座,尺寸:1.5m×l.5m×5.6m,其中泥斗部分高1.0m。
主要技術經濟指標
占地面積
廢水處理站總占地300m2,利用系數0.86;綠化面積40m2,綠化系數0.14。
工作制度及人員編制
廢水處理站實行三班三運轉,每班操作工2人,化驗員1人,為常日班,共計7人。
工程投資及運行費用
廢水處理站總投資48.2萬元,折合噸水造價為1338元/(m3·d);運行費用包括電費、·管理費(年維修費、人員工資)、藥劑費、不含折舊費,為1.28元/m3。
經驗總結
調節池的攪拌
調節池的攪拌方式運用增加提升泵打回流與間歇短時提升泵全部打回流相結合,通過流量15m3/h的水泵打回流水力攪拌(在調節池的底部側邊設置的4根交錯布置25mm的消防噴嘴,噴嘴水流速度2.2m/s)是可行的。該工程運行以來,未發現調節池積泥現象;同時這種攪拌方式避免了調節池水位的波動所帶來的液下攪拌機的工作不穩定以及預曝氣溶解氧對水解池運行不利的弊端。
水解池的布水
水解池的進水方式為穿孔管布水。通過脈沖進水器形成瞬時大流量以及與多點進水相結合,可以在水解池的底部形成懸浮的污泥層,同時又使得水解池廢水中污染物與懸浮污泥層充分的接觸和混合,利于整個池容的有效利用,充分發揮作用,節約攪拌設施投資及其動力消耗的運行費用。
污泥減量化措施
氣浮池生物污泥回流到調節池進水槽,與進水充分混合,一起進入水解池,既節省了回流污泥泵,也在水解池底部形成了懸浮污泥層,在吸附、截留以及生物降解的共同作用下使得水解池的功能得以充分發揮,同時,污泥在其中進一步消化,大大減少了污泥量。該工程運行兩年來,從未排泥,處理站所產生的泥量僅為沉淀池產生的化學污泥。
填料的選擇
水解池、接觸氧化池所用填料為彈性立體填料,該填料的生物黏附性較差,調試周期較長,不如組合填料;同時,由于長時間的運行,使得部分填料脫落,隨回流污泥進入調節池、水解池、導致水解池部分進水穿孔管的堵塞。宜采用組合填料及污泥回流至較小縫隙的格柵井。
沉淀池存在的問題
在工藝的選擇上,考慮到氣浮池在每次開機時往往不穩定(這一過程大約持續30min),為了延長生物炭的壽命,在氣浮池后設置混凝沉淀池,而且沉淀池水力停留時間較長,但是由于在氣浮池工況不穩定時,進入沉淀池的污泥上已經附有微小氣泡,即使停留時間達4h,沉淀效果也不甚理想。
總體而言,本工藝設計盡管進水的可生化性很差,但是由于水解酸化池的功能得以充分發揮,為后續的好氧生物處理奠定了基礎。兩年來,該工程設施運行穩定,取得了較好的社會效益和環境效益,設計和運行是成功的。
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